鞍鋼轉爐復吹工藝技術(shù)取得重大突破
歷時(shí)一年半的3輪攻關(guān),鞍鋼轉爐復吹工藝技術(shù)在鞍鋼股份煉鋼總廠(chǎng)三分廠(chǎng)D轉爐接連實(shí)現重大突破:在最長(cháng)連續5316爐的爐齡里,鞍鋼全鋼種平均碳氧積達到0.00174極值,真正實(shí)現了高效、低耗、長(cháng)壽底吹,達到行業(yè)先進(jìn)水平。4月份,該工藝技術(shù)已在鞍鋼進(jìn)一步推廣應用。
據介紹,受疫情影響,該公司調整了檢修計劃,根據轉爐停爐后的數據分析,本爐役高效底吹至少能達到7500爐爐齡,這標志著(zhù)鞍鋼在高效低耗長(cháng)壽底吹工藝上逐步摸索出成熟經(jīng)驗。
轉爐碳氧積,是衡量轉爐質(zhì)量控制和成本管理水平的重要指標之一。簡(jiǎn)而言之,它就是轉爐冶煉終點(diǎn)鋼水中碳含量與氧含量的乘積。在碳含量一定的前提下,盡可能降低終點(diǎn)鋼水中的氧含量,有利于降低后期用來(lái)脫氧的合金消耗,達到降低冶煉成本、提高鋼水質(zhì)量的目的。
據介紹,要改善碳氧積值,最關(guān)鍵的是確保轉爐頂底復吹效果,尤其是確保全爐役底吹。但底吹產(chǎn)生的“氣錘效應”對爐底、爐襯的侵蝕很大。有的鋼廠(chǎng)為了追求低碳氧積,只能犧牲爐齡,這樣鋼水冶煉成本也被迫上升,降低碳氧積變得十分“不劃算”。
從2018年10月起,鞍鋼開(kāi)始在煉鋼總廠(chǎng)三分廠(chǎng)D轉爐進(jìn)行為期3個(gè)爐役的低碳氧積爐役攻關(guān),攻關(guān)的重點(diǎn)是要在轉爐長(cháng)壽的前提下實(shí)現低碳氧積。鞍鋼實(shí)施了一系列“組合拳”,如提升底吹和副槍等關(guān)鍵設備精度;采用首創(chuàng )的“特殊型”爐底砌筑方式,延緩爐底侵蝕速度;提高底槍可視率等,高效低碳氧積攻關(guān)接連告捷。首個(gè)爐役結束后,在爐齡達到5189爐的基礎上,全鋼種平均碳氧積降至0.00188,在鞍鋼范圍內首次“破2”;第2爐役全鋼種平均碳氧積為0.00189。
在第3輪爐役攻關(guān)中,煉鋼總廠(chǎng)在保證爐殼安全的前提下,一方面將底槍風(fēng)口由8支增加到12支,進(jìn)一步增加底吹強度;另一方面優(yōu)化底槍布置位置,內中外三層“環(huán)式”分布方式,既有效減少了爐底侵蝕,又保證了終點(diǎn)氧值的穩定可控。爐襯侵蝕速度與出鋼溫度有很大關(guān)系。為此,該作業(yè)區充分發(fā)揮大罐定位、天車(chē)定位等設備自動(dòng)定位系統作用,實(shí)時(shí)監控、壓縮鋼水傳擱時(shí)間,有效降低了出鋼溫度。
低碳氧積帶來(lái)的降本成效是顯而易見(jiàn)的。以第3爐役攻關(guān)為例,爐襯侵蝕速率降低了28個(gè)百分點(diǎn),噸鋼耐材消耗量降幅在30%左右,全爐役成本降低848萬(wàn)元。同時(shí),轉爐出鋼氧含量下降、終點(diǎn)溫度和氧值控制能力加強、鋼水質(zhì)量提升的隱形效益也十分可觀(guān)。
據介紹,受疫情影響,該公司調整了檢修計劃,根據轉爐停爐后的數據分析,本爐役高效底吹至少能達到7500爐爐齡,這標志著(zhù)鞍鋼在高效低耗長(cháng)壽底吹工藝上逐步摸索出成熟經(jīng)驗。
轉爐碳氧積,是衡量轉爐質(zhì)量控制和成本管理水平的重要指標之一。簡(jiǎn)而言之,它就是轉爐冶煉終點(diǎn)鋼水中碳含量與氧含量的乘積。在碳含量一定的前提下,盡可能降低終點(diǎn)鋼水中的氧含量,有利于降低后期用來(lái)脫氧的合金消耗,達到降低冶煉成本、提高鋼水質(zhì)量的目的。
據介紹,要改善碳氧積值,最關(guān)鍵的是確保轉爐頂底復吹效果,尤其是確保全爐役底吹。但底吹產(chǎn)生的“氣錘效應”對爐底、爐襯的侵蝕很大。有的鋼廠(chǎng)為了追求低碳氧積,只能犧牲爐齡,這樣鋼水冶煉成本也被迫上升,降低碳氧積變得十分“不劃算”。
從2018年10月起,鞍鋼開(kāi)始在煉鋼總廠(chǎng)三分廠(chǎng)D轉爐進(jìn)行為期3個(gè)爐役的低碳氧積爐役攻關(guān),攻關(guān)的重點(diǎn)是要在轉爐長(cháng)壽的前提下實(shí)現低碳氧積。鞍鋼實(shí)施了一系列“組合拳”,如提升底吹和副槍等關(guān)鍵設備精度;采用首創(chuàng )的“特殊型”爐底砌筑方式,延緩爐底侵蝕速度;提高底槍可視率等,高效低碳氧積攻關(guān)接連告捷。首個(gè)爐役結束后,在爐齡達到5189爐的基礎上,全鋼種平均碳氧積降至0.00188,在鞍鋼范圍內首次“破2”;第2爐役全鋼種平均碳氧積為0.00189。
在第3輪爐役攻關(guān)中,煉鋼總廠(chǎng)在保證爐殼安全的前提下,一方面將底槍風(fēng)口由8支增加到12支,進(jìn)一步增加底吹強度;另一方面優(yōu)化底槍布置位置,內中外三層“環(huán)式”分布方式,既有效減少了爐底侵蝕,又保證了終點(diǎn)氧值的穩定可控。爐襯侵蝕速度與出鋼溫度有很大關(guān)系。為此,該作業(yè)區充分發(fā)揮大罐定位、天車(chē)定位等設備自動(dòng)定位系統作用,實(shí)時(shí)監控、壓縮鋼水傳擱時(shí)間,有效降低了出鋼溫度。
低碳氧積帶來(lái)的降本成效是顯而易見(jiàn)的。以第3爐役攻關(guān)為例,爐襯侵蝕速率降低了28個(gè)百分點(diǎn),噸鋼耐材消耗量降幅在30%左右,全爐役成本降低848萬(wàn)元。同時(shí),轉爐出鋼氧含量下降、終點(diǎn)溫度和氧值控制能力加強、鋼水質(zhì)量提升的隱形效益也十分可觀(guān)。
中國鋼鐵新聞網(wǎng)
2020-04-10
2020-04-10