國產(chǎn)高精度結晶器液面控制技術(shù)首次在我國應用成功
6月5日,《中國冶金報》記者從國機重裝中國重型機械研究院股份公司(下稱(chēng)中國重型院)獲悉,近日,由該院自主研發(fā)的我國首個(gè)高精度結晶器液面控制技術(shù)在湖南華菱漣源鋼鐵有限公司(下稱(chēng)華菱漣鋼)210轉爐廠(chǎng)1號連鑄機首次應用成功。
為提升連鑄機自動(dòng)控制水平,實(shí)現連鑄機自動(dòng)開(kāi)澆功能,2019年8月5日,華菱漣鋼與中國重型院簽訂210轉爐廠(chǎng)1號連鑄機自動(dòng)開(kāi)澆項目協(xié)議,雙方聯(lián)合組成產(chǎn)學(xué)研團隊,進(jìn)行理論創(chuàng )新、原始創(chuàng )新和生產(chǎn)創(chuàng )新。
由于結晶器的液位控制技術(shù)和自動(dòng)開(kāi)澆技術(shù)風(fēng)險較大,發(fā)生事故即造成生產(chǎn)中斷。為確保項目一次投用成功,該團隊的機械、電氣和液壓各專(zhuān)業(yè)人員通力配合,從理論模型研究開(kāi)始,完成了該項目的初步解決方案。他們還在連鑄技術(shù)裝備重點(diǎn)(工程)實(shí)驗室設計并搭建了自動(dòng)開(kāi)澆與液位控制水力學(xué)模型試驗平臺,進(jìn)行模擬驗證。
2020年初,新冠肺炎疫情影響了項目的研發(fā)與實(shí)施進(jìn)度。該團隊積極響應疫情防控工作組的各項要求,在做好自身防護的前提下進(jìn)行項目現場(chǎng)調試。
據悉,該結晶器自動(dòng)開(kāi)澆項目擁有6項專(zhuān)有技術(shù),共獲授權發(fā)明專(zhuān)利12項、實(shí)用新型專(zhuān)利23項。該項目的熱試成功,填補了我國連鑄結晶器液位自動(dòng)控制和連鑄機自動(dòng)開(kāi)澆兩項技術(shù)的空白,控制精度達到正負2毫米(工藝要求正負3毫米),處于國際先進(jìn)水平;在提高連鑄機拉速20%的情況下,冷軋卷板表面線(xiàn)狀缺陷的發(fā)生率降低了40%,滿(mǎn)足了中高端汽車(chē)板質(zhì)量要求;為連鑄平臺實(shí)現無(wú)人化操作、連鑄裝備實(shí)現智能控制提供了技術(shù)基礎。
為提升連鑄機自動(dòng)控制水平,實(shí)現連鑄機自動(dòng)開(kāi)澆功能,2019年8月5日,華菱漣鋼與中國重型院簽訂210轉爐廠(chǎng)1號連鑄機自動(dòng)開(kāi)澆項目協(xié)議,雙方聯(lián)合組成產(chǎn)學(xué)研團隊,進(jìn)行理論創(chuàng )新、原始創(chuàng )新和生產(chǎn)創(chuàng )新。
由于結晶器的液位控制技術(shù)和自動(dòng)開(kāi)澆技術(shù)風(fēng)險較大,發(fā)生事故即造成生產(chǎn)中斷。為確保項目一次投用成功,該團隊的機械、電氣和液壓各專(zhuān)業(yè)人員通力配合,從理論模型研究開(kāi)始,完成了該項目的初步解決方案。他們還在連鑄技術(shù)裝備重點(diǎn)(工程)實(shí)驗室設計并搭建了自動(dòng)開(kāi)澆與液位控制水力學(xué)模型試驗平臺,進(jìn)行模擬驗證。
2020年初,新冠肺炎疫情影響了項目的研發(fā)與實(shí)施進(jìn)度。該團隊積極響應疫情防控工作組的各項要求,在做好自身防護的前提下進(jìn)行項目現場(chǎng)調試。
據悉,該結晶器自動(dòng)開(kāi)澆項目擁有6項專(zhuān)有技術(shù),共獲授權發(fā)明專(zhuān)利12項、實(shí)用新型專(zhuān)利23項。該項目的熱試成功,填補了我國連鑄結晶器液位自動(dòng)控制和連鑄機自動(dòng)開(kāi)澆兩項技術(shù)的空白,控制精度達到正負2毫米(工藝要求正負3毫米),處于國際先進(jìn)水平;在提高連鑄機拉速20%的情況下,冷軋卷板表面線(xiàn)狀缺陷的發(fā)生率降低了40%,滿(mǎn)足了中高端汽車(chē)板質(zhì)量要求;為連鑄平臺實(shí)現無(wú)人化操作、連鑄裝備實(shí)現智能控制提供了技術(shù)基礎。
中國鋼鐵新聞網(wǎng)
2020-06-09
2020-06-09